青科重工
專注于混凝土泵送事業(yè)
3 、粉煤灰使用中出現(xiàn)的新問題
對于當前的預(yù)拌混凝土而言,粉煤灰的品質(zhì)至關(guān)重要。同樣叫作粉煤灰,摻加優(yōu)質(zhì)粉煤灰與劣質(zhì)粉煤灰生產(chǎn)的混凝土性能差別很大。劣質(zhì)的粉煤灰不僅不能改善混凝土的性能,而且會造成很多問題,F(xiàn)如今,通過預(yù)拌混凝土公司現(xiàn)有的常規(guī)檢測手段很難判別粉煤灰品質(zhì)的好壞,例如,某預(yù)拌混凝土公司使用的粉煤灰(Ⅱ級粉煤灰)在原料進場按照規(guī)定檢驗時所做的檢驗結(jié)果是:細度17.8%,需水量比96%,燒失量2.9%。檢測數(shù)據(jù)對于預(yù)拌混凝土生產(chǎn)來說應(yīng)該沒有問題,但使用時卻偏偏出現(xiàn)了問題,具體表現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)混凝土和易性差
和易性是評價新拌混凝土性能的重要指標,也是施工單位為關(guān)注的、直接影響混凝土使用情況的一項內(nèi)容。該預(yù)拌混凝土公司生產(chǎn)的混凝土出機與正;炷敛]有明顯區(qū)別,但經(jīng)過一段時間后就會有大量的水析出,從而造成混凝土的離析分層,澆筑后造成嚴重的工程質(zhì)量事故。
(2)混凝土產(chǎn)生氨氣的味道
摻加這種粉煤灰生產(chǎn)的混凝土時常出現(xiàn)一股強烈的氨氣味,并且隨著繼續(xù)攪拌,氣味逐漸濃烈。對出現(xiàn)問題的混凝土所用原材料進行逐一排查后發(fā)現(xiàn),所有的材料在單獨檢查時并沒有任何異味,唯獨粉煤灰與水泥混合加水攪拌后會出現(xiàn)濃烈的氨氣味。
(3)混凝土凝結(jié)時間延長
結(jié)合工地拆模時間及預(yù)拌混凝土公司自留試塊凝結(jié)時間發(fā)現(xiàn),混凝土凝結(jié)時間明顯延長。正常情況下,混凝土終凝時間大概為8~10小時,使用此種粉煤灰后混凝土的終凝時間達到了18~20小時。
終凝時間的延長不僅耽誤了施工進度,而且這種變化往往不能夠事先預(yù)測到,通過正常的檢測手段也不能夠發(fā)現(xiàn)。這樣,在預(yù)拌混凝土正常生產(chǎn)的情況下,混凝土結(jié)構(gòu)按照正常的時間拆模,等到拆模后,因混凝土的硬化和強度增長程度尚未達到拆模條件,甚至局部尚未終凝,于是粘模、缺陷自然不可避免,甚至造成更加嚴重的后果。
(4)混凝土強度降低
經(jīng)多次試驗發(fā)現(xiàn),使用這種粉煤灰配制的混凝土,在新拌混凝土和易性較好的情況下,其標準養(yǎng)護試塊抗壓強度低于正常值。以C35試塊強度為例,表1(a)是有氨味的混凝土試塊強度,(b)是正;炷猎噳K強度。經(jīng)對比不難發(fā)現(xiàn),有氨味的混凝土試塊強度明顯低于正常試塊強度,而且差值很大。
(5)混凝土結(jié)構(gòu)缺陷由于混凝土和易性差、凝結(jié)時間長、強度降低等原因,應(yīng)適當延長混凝土結(jié)構(gòu)拆模時間,但因為所有材料檢測結(jié)果正常,生產(chǎn)情況正常,事先沒有預(yù)料到會發(fā)生問題,自然也沒有采取相應(yīng)的防范措施;于是按正常時間拆模,拆模后發(fā)現(xiàn)混凝土強度未達到拆模條件,局部甚至尚未完全硬化,造成大面積粘模,甚至脫落。
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